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技術文章

機用加大絲攻非正常磨損及斷裂分析

閱讀:324          發布時間:2022-7-21

  加大絲攻熱處理不當如淬火加熱溫渡過高、回火不充分等都會導致崩刃現象。此外,絲錐淬火后的回火也很樞紐。假如回火不充分,組織中殘余奧氏體較多。因為絲錐、板牙加工螺紋時切削阻力很大,絲錐與工件接觸部門溫度很輕易升高,當再次冷卻時,組織中未轉變的殘余奧氏體將會有一部門轉變成馬氏體。這部門馬氏體在絲錐下次使用前是未經回火的,而未經回火的馬氏體非常脆,輕易導致崩刃的發生。我們在質量檢測中針對回火爐內溫度分布不平均造成一部門絲錐回火不充分的題目進行改進,同時采用560℃×1小時三次回火,使絲錐全部達到充分回火,大大減少了崩刃現象。絲錐熱處理時如泛起過熱,其組織晶粒度將變粗大。經驗表明:淬火晶粒度大于9.5級時,材料組織的脆性將增大。而熱處理嚴峻過熱時,組織中的碳化物將在晶粒邊界會萃后析出,碳化物泛起脫尾,甚至泛起半網狀碳化物。這樣的組織使得絲錐、板牙變得非常脆,使用時輕易崩刃。

  原材料碳化物不平均渡過大,加大絲攻也輕易崩刃。若材料組織中泛起大塊碳化物,絲錐使用過程中大塊碳化物處會產生集中應力,使大塊碳化物脫落,造成崩刃。若一次碳化物泛起網狀分布,因為碳化物網對基體有割裂作用,因此也易使絲錐崩刃。通過對實際使用中泛起崩刃和完好無損的絲錐切削刃進行金相觀察,發現未崩刃的絲錐中碳化物細小、圓整、分布平均,而發生崩刃的絲錐中碳化物分布不均、呈堆積狀或顆粒較大。某廠采用W6Mo5Cr4V2或W9Mo3Cr4V作為制造絲錐、板牙的原材料,經淬火、回火后硬度一般在64~66HRC,材料脆性很高,強韌性較低。當原材料中化學成分C及雜質S、P、Si、Mn超標時,會使絲錐脆性增大;當低倍組織中存在夾雜氣孔、組織松散時,也會使材料脆性增加,造成絲錐使用時崩刃。好嗎補水效果好的爽膚水比較左旋肉堿哪個好瘦臉什么牌子的中性香水好用好用基礎油哪種好

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